下半年以來(lái),面對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì),河北鋼鐵集團(tuán)舞鋼二煉鋼廠不等不靠積極探索,不斷從設(shè)備改造、技術(shù)革新中發(fā)現(xiàn)新的降本點(diǎn),通過(guò)對(duì)電爐備用補(bǔ)爐罐實(shí)施技術(shù)改造,合理再利用,不僅有效優(yōu)化了電爐冶煉工藝,且年可降低綜合成本近千萬(wàn)元。
近年來(lái),隨著電爐冶煉技術(shù)的發(fā)展,噴碳裝置開(kāi)始在電爐煉鋼中得到越來(lái)越多的應(yīng)用,二煉鋼廠4號(hào)電爐一直使用皮帶機(jī)加碳粉,這種加碳粉方式的弊端是:碳粉只加到鋼水表面,入爐很不均勻,使得碳粉使用量大且回收率低,冶煉中造渣不理想,容易出現(xiàn)爐門口跑鋼,造成鋼水收得率低,鋼水過(guò)氧化、出鋼條件差等問(wèn)題,進(jìn)而使鋼水質(zhì)量不穩(wěn)定,影響后部精煉工藝。
針對(duì)上述問(wèn)題,該廠發(fā)動(dòng)職工集思廣益,最終采納了煉鋼車間提出的改造備用補(bǔ)爐罐為噴碳罐的合理化建議。經(jīng)過(guò)不懈努力,噴碳裝置改造成功。投用一個(gè)半月來(lái)效果良好,據(jù)統(tǒng)計(jì),4號(hào)電爐使用噴碳裝置后,鋼鐵料消耗降低8.2kg/t,綜合電耗降低23.83kwh/t,碳粉消耗降低1.08kg/t,脫氧劑消耗也有所下降。
據(jù)悉,國(guó)外同類噴碳設(shè)備價(jià)格昂貴,每臺(tái)造價(jià)近百萬(wàn)元,且噴碳量過(guò)小,每分鐘低于30kg。而4#爐噴碳裝置的成功改造,不僅替代了進(jìn)口節(jié)約了資金,而且設(shè)備性能更加完善,噴碳罐每分鐘噴碳量能達(dá)到80kg,價(jià)格又遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類設(shè)備。它的投用不僅提高了工作效率,穩(wěn)定了冶煉工藝,且大大降低了成本,年可降低成本近千萬(wàn)元。